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該機組由兩套獨立的ZR190MC渦旋壓縮機系統(tǒng)組成,為智能型機房恒溫恒濕機。
例1:在壓縮機啟動瞬間,系統(tǒng)發(fā)出高壓警告信號并停機;撥動高壓保護器復位鈕,可感知此保護器是因高壓過高而動作。
分析檢修:高壓保護器安裝在壓縮機下部,由于連接管內可能有油,在壓縮機啟動時,管內液體運動壓縮氣體,引起高壓保護器動作。松動高壓保護器連接管管口,將管內液體放空,然后旋緊管口開機,故障排一除。
例2:空調控制面板上濕度始終顯示“98%”,遠端監(jiān)控系統(tǒng)長時間處于高濕告警狀態(tài)。
分析檢修:現(xiàn)場更換溫濕度傳感器無效,確認故障出在主控板上。當用手充當電阻串入溫濕度傳感器連接線時,控制面板濕度發(fā)生變化,于是將800kΩ電阻串入溫濕度傳感器連接線中,這時面板濕度顯示“44%”,高濕告警消失。
例3:遠端監(jiān)控系統(tǒng)一直處于報警狀態(tài)。
分析檢修:實地查看,該機冷凝器放置于樓頂,且翅片氧化嚴重,因其散熱量不足,壓縮機排氣溫度與壓力過高,冷凍油發(fā)黑發(fā)鉆,壓縮機回氣管不涼,因該小區(qū)物業(yè)人員不允許改變安裝冷凝器的位置,于是決定采用降低室內機回風熱負荷量,即降低系統(tǒng)制冷能力,達到降低排氣溫度與壓力的目的,具體方法如下:
先關閉一臺內機送風機,減少回風量,在高壓液管測試口與壓縮機低壓回氣口之間接根內徑1.8cm、長90cm的節(jié)流管。
改動后在42℃環(huán)境氣溫下測試,壓縮機排氣溫度由125℃降至115℃,回氣管溫呈冰涼狀態(tài),故障排除。