1.改進原因
配裝了加長型工作裝置的某型挖掘機,由于其動臂和斗桿較長、工作范圍較大,按正常挖掘機工作速度設(shè)定時,其動臂及斗桿線速度過快,操作手難以控制,容易發(fā)生安全事故。故需解決加長型工作裝置動作速度過快問題。
2.選擇改進方案
該型挖掘機工作裝置的主控閥由先導(dǎo)壓力油控制,先導(dǎo)壓力油進入主控閥閥芯端部,推動主控閥閥芯左、右移動,將主控閥回路打開。主泵輸出的壓力油經(jīng)過主控閥閥芯開口,再經(jīng)管路輸送到工作裝置液壓缸,如圖1所示。

液壓缸移動的速度與輸入的流量成正比,減少輸入液壓缸的流量,可以使工作裝置的速度降低。減少輸入液壓缸流量可采用3種方案,一是降低液壓泵的流量,二是在管路中增加節(jié)流閥,三是減小主控閥的通徑。
單獨在工作裝置動作時降低液壓泵的流量,會使工作裝置主控閥結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本提高;在工作裝置液壓系統(tǒng)中增加節(jié)流閥會使液壓系統(tǒng)發(fā)熱。這2種方法很難與配備標(biāo)準(zhǔn)工作裝置挖掘機實現(xiàn)通用,因此這2種方法均不宜采用。經(jīng)過分析,我們決定采用減小主控閥通徑的方法進行改進。
主控閥的通徑取決于其閥芯凹槽與其主進油油路開啟截面面積尺寸。根據(jù)該主控閥閥芯行程和通流面積曲線可以看出,主控閥閥芯開啟過程是逐漸增大的,閥芯行程越大,主控閥通流面積就越大。當(dāng)閥芯運動到行程的末端,開口達(dá)到最大時,通過主控閥的流量達(dá)到最大。滑閥閥芯行程與面積特性曲線如圖2所示。

由此可見,對主控閥閥芯進行限位,可以減小閥芯行程。當(dāng)主控閥閥芯向左、右端移動時,控制主控閥閥芯不能達(dá)到全行程,主控閥閥口開度不能達(dá)到最大值,就可減小通流面積,降低流向液壓缸的流量,從而降低工作裝置速度。
3.實施及驗證
根據(jù)以上分析,我們設(shè)計了行程限位接頭。將其安裝在主控閥閥芯末端先導(dǎo)控制油口處,以限制閥芯行程。主控閥閥芯行程限位如圖3所示。

通過對主控閥測量,確認(rèn)其閥芯全行程量為10mm。據(jù)此,我們制作了1組試驗用主控閥閥芯行程限位接頭,通過試驗確定限位量。該行程限位接頭限位值分別為1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm。閥芯行程限位接頭如圖4所示。

安裝主控閥閥芯行程限位接頭后,工作裝置速度明顯降低。以動劈下降為例,安裝行程限位接頭后進行操縱性及協(xié)調(diào)性試驗,發(fā)現(xiàn)安裝限制行程為2.5mm的閥芯行程限位接頭時,動臂下降的各項指標(biāo)及整機的操縱性及協(xié)調(diào)性均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)工作裝置挖掘機動臂下降速度,能夠滿足挖掘機出)要求。以此類推,分別在斗桿閥和鏟斗閥實施了以上試驗,經(jīng)過試驗,斗桿和鏟斗運動速度均滿足挖掘機出廠要求。
該試驗、改進方法簡單,成本低廉。采用以上方法,很快解決了挖掘機加長型工作裝置速度過快的問題。