1.故障現(xiàn)象
1臺38t叉車在貨場鏟取鋼板時,出現(xiàn)貨叉滿載向右側(cè)移動速度緩慢現(xiàn)象。實測移動速度只有約15mm/s。該叉車貨叉正常側(cè)移速度應為50mm/s,相比正常達度差距較大,嚴重影響鏟取鋼板的效率。
2.工作原理
該叉車液壓系統(tǒng)采用電控先導操縱控制方式,其貨叉橫向移動控制原理如圖1所示。工作泵輸出的壓力油輸入主閥1,先導泵輸出的先導壓力油輸入電比例閥3。電控開關通過控制器控制電比例閥3,使電比例閥3輸出的先導壓力油輸至主閥1推動其閥芯移動,將主閥1打開主閥1打開后,工作泵輸出的壓力油經(jīng)主閥1進入側(cè)移缸5,側(cè)移缸5推動貨叉在貨叉架滑軌上橫向移動。

該叉車液壓系統(tǒng)設置貨叉移動電磁閥4和二次溢流LS控制閥20其中貨叉移動電磁閥4用于控制雙貨叉同時調(diào)節(jié)距離時,切換管路中壓力油的流動方向;二次溢流LS控制閥2用于控制限制側(cè)移M 5的溢流壓力。
3.原因分析
該叉車只有貨叉滿載時側(cè)移動作緩慢,其它動作正常,可以排除工作泵、先導泵及其溢流閥有故障的可能。分析認為,造成貨叉向右側(cè)移動速度緩慢可能有以下種6原因:是貨叉滑軌機械摩擦陰力過大造成仁滯,二是控制電比例閥閥芯移動的電流值不正常,或者閥芯卡滯、堵塞,三是主閥芯卡滯或堵塞,四是二次溢流LS控制閥壓力低,五是雙貨叉移動電磁閥內(nèi)泄漏,六是側(cè)移缸內(nèi)泄漏。
4.故障排查
根據(jù)以上分析,我們由簡到繁逐一進行了排查。
(1)檢查貨叉滑軌
操縱貨叉下移,將其放置在較低位置,觀察貨叉滑軌上的潤滑脂油膜比較均勻(見圖2),說明貨叉與滑軌之間的間隙正常,沒有卡滯部位,由此步1上除貨叉卡滯在軌道上的可能。

(2)檢查電控信號
打開控制器顯示屏故障信息界面,查看貨叉移動電比例閥控制電流為492mA 、滿足控制器程序設定(450~500mA )要求,排除電拎系統(tǒng)出現(xiàn)故障的可能。
(3)排查液壓系統(tǒng)
首先,拆檢主閥。將土閥閥芯從閥體內(nèi)拆解出來,沒有發(fā)現(xiàn)異物卡滯及堵塞現(xiàn)象,遂將主閥閥芯清洗干凈后裝復。
其次,排杳側(cè)移缸。將側(cè)移缸一端油管拆掉,操縱側(cè)移缸往相反方向移動,使輸入側(cè)移缸的壓力油達到溢流狀態(tài),觀察側(cè)移缸油管沒有油液流出,說明側(cè)移缸內(nèi)部密封良好。
再次,拆檢雙叉移動電磁閥。拆解雙叉移動電磁閥后沒有發(fā)現(xiàn)卡滯、堵塞現(xiàn)象,說明雙叉移動電磁閥正常。
然后,拆檢電比例閥。從主閥上拆解電比例閥閥芯,沒有發(fā)現(xiàn)明顯異物卡滯、堵塞現(xiàn)象,電比例閥入口濾網(wǎng)很清潔。電比例閥閥芯如圖3所示。

最后,測試二次溢流LS控制閥。在主閥測壓口上接上壓力表,測量貨叉向右側(cè)移動時二次溢流LS控制閥的壓力,測得壓力只有3.5MPa,明顯低于設計值(8.0MPa )。檢查該閥緊固螺母已經(jīng)松動,壓力調(diào)整螺栓也已松動。二次溢流LS控制閥結(jié)構如圖4所示。

二次溢流LS控制閥閥芯調(diào)節(jié)螺栓松功,造成設定的油壓向偏低方向變化,導致貨義滿載向右側(cè)移動時,大量的油液通過一次溢流LS控制閥卸荷、貨叉滿載側(cè)移速度慢。向內(nèi)擰動壓力調(diào)整螺栓,觀察壓力表顯示,重新將壓力設定為8.0MPa后試車,貨叉滿載時移動速度達到50mm/s的正常值,故障現(xiàn)象消失。