一輛東風(fēng)EQ1108型汽車行駛5萬km,它所裝用的康明斯6BT5. 9型柴油發(fā)動機氣缸即出現(xiàn)早期磨損現(xiàn)象。此時表現(xiàn)為氣缸竄機油,機油消耗嚴(yán)重,多次更換活塞及活塞環(huán)效果不大。
故障診斷排除:該車柴油發(fā)動機氣缸的正常磨損率應(yīng)為0.01~0. 015mm/萬km。若磨損率為0. 015~0. 03mm/萬km,屬于偏大。磨損率大于0. 03mm/萬km時,則屬于不正常早期磨損。
康明斯6BT5. 9型柴油機的氣缸筒與氣缸體鑄成一體,不鑲氣缸套,直接與活塞、活塞環(huán)配合工作。實踐證明,氣缸早期磨損與下列因素有關(guān):
①空氣濾清器的濾清效率降低。空氣濾清器的作用是過濾空氣中的灰塵和微粒。汽車在行駛中,道路沿線的空氣中必然含有灰塵和微粒,而這些微粒若大量地被吸入氣缸內(nèi),必使氣缸上部產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損。在路面干燥時,良好的公路上空氣含塵率為0. 01g/m3,土路上的空氣含塵率為0. 45g/m3。模擬汽車在土路上行駛的情況,進行柴油機臺架試驗,人為地讓柴油機吸入含塵率為0. 5g/m3的空氣,則柴油機僅工作25~100h后,氣缸的磨損極限就可達0. 3~0. 5mm。由此可見,空氣濾清器的有無,以及過濾效果如何,是決定氣缸使用壽命的一個重要因素。
②機油濾清器的濾清效果差。由于機油不清潔,含有大量硬質(zhì)顆粒的機油,必使氣缸內(nèi)壁自下而上地產(chǎn)生磨料磨損。
③潤滑機油質(zhì)量低劣。若柴油機所用的潤滑機油含硫量過高,會造成第一道活塞環(huán)在上止點處強烈腐蝕,產(chǎn)生腐蝕性磨損。其磨損量比正常值增大1-2倍,且腐蝕磨損剝落的微粒,易導(dǎo)致氣缸中部產(chǎn)生嚴(yán)重的磨粒磨損。
④汽車超載、超速、大負(fù)荷運轉(zhuǎn)時間長,柴油機過熱使?jié)櫥阅茏儔摹?br/>
⑤柴油機水溫過低,不能保持正常水溫,或盲目摘除節(jié)溫器。
⑥走合期太短,氣缸內(nèi)表面粗糙。
⑦氣缸質(zhì)量差、硬度低。
按要求,柴油機大修后,在最初運轉(zhuǎn)的60h內(nèi),應(yīng)適當(dāng)降低功率使用,最好不超過額定功率的80%。
當(dāng)氣缸內(nèi)壁磨損和損壞后,可鎖缸和壓裝氣缸套進行修復(fù)。a削氣缸內(nèi)孔時,其鑊削尺寸應(yīng)保證氣缸筒與氣缸壁之間的過盈量在0. 05~0. 08mm范圍內(nèi),并鎖缸至距氣筒下端面7-8mm處為止,以便在該處形成一臺肩而成為氣缸筒的下止口。止口面要求平滑、無斜度,去除尖角和毛刺。氣缸套在壓裝前,應(yīng)洗凈吹干后放入冰箱內(nèi)冷卻到-20℃,并保持1h以上。
隨后,將氣缸孔涂上一層具有耐腐蝕、抗高溫的樂泰62。膠,以保護缸體與氣缸套的過盈配合。再將外徑因冷凍而縮小0.05~0. 07mm的氣缸套壓入缸體,并用專用工具輕輕敲擊氣缸套,使其與氣缸體的下止口充分接觸。
氣缸套壓入后,內(nèi)孔銼至直徑101. 956mm,并切除凸出氣缸體上平面的多余部分,以及按1. 25mm×15°的尺寸進行倒角。
最后,對氣缸套內(nèi)壁采用交叉小平頂琦磨工藝進行琦磨,使之形成與水平線成15°~25°夾角的網(wǎng)紋,以利于工作時存油,從而改善潤滑條件,減少摩擦副的磨損。衍磨后,要求氣缸套內(nèi)孔直徑在(102.02±0. 02) mm范圍內(nèi),且要求缸孔圓柱度誤差不大于0. 025mm,缸孔中心線與曲軸主軸孔中心線垂直度誤差不大于0. 06mm。